10月11日,煤化公司备煤车间电缆桥架积灰严重,已直接威胁生产安全,清理工作刻不容缓。面对这一紧急情况,外包单位因技术受限束手无策,最终婉拒处理。机电公司主动担当,毅然接下这块“硬骨头”。
清灰作业首日,团队便遭遇严峻挑战:现场高浓度煤尘导致常规除尘设备快速堵塞失效,临时改用的传统清扫工具效果不佳,作业一度陷入停滞。危急时刻,机运队副主任张本玉凭借丰富实战经验和敏锐技术判断,迅速提出针对性改造方案——通过优化吸尘车结构设计,将吸力聚焦于单一吸口,并加装可拆卸接管与长距离软管。这一创新改进有效解决了设备堵塞和吸力衰减问题,清灰效率显著提升。
当清理工作推进至更高位置的煤11区域时,吸尘车吸力再次面临挑战,作业陷入新的僵局。张本玉立即组织团队开展技术攻坚,通过集体智慧创新采用“吹吸结合”作业模式,利用吹吸风机协同作业原理,成功突破高空清灰的技术瓶颈。
整个攻坚过程中,团队严格执行标准化作业:管理人员全程督导安全规范落实,作业人员统一佩戴专业防护装备,在恶劣环境中轮班连续作业。尽管每次作业后,汗水与煤灰混合形成的黑泥几乎掩盖了面容,但团队始终坚守岗位。正是这种坚韧不拔的精神,最终完成了这个曾被认为“不可能完成”的清理任务。
此次自主清灰攻坚不仅彻底消除重大生产安全隐患,更创新研发出一套经济高效的清洁作业方案,为公司降本增效提供了实践范本,充分展现了机电公司“能干事、干成事”的团队风采。未来,机电公司将持续深化工艺优化,推动清洁作业向标准化、智能化方向升级,为安全生产构建更可靠的技术保障体系。
(来源:宁夏庆华机电公司安全环保科 赵娟娟)